2、原因分析,经过多次观察,并且与维修人共同探讨,发现造成IS型离心泵跳闸的主要原因是泵的轴功率过大。电机选用功率过小,致使电机过载,保护装置起跳,停止泵的运行。经过分析与计算发现,离心泵在输送不同液体时,轴功率也不同,而泵的性能曲线是在常温常压下以水作介质测定的,住输送水的粘度密度及操作温度不同的介质时,泵的性能曲线将发生变化,叶轮圆盘磨擦损失发牛变化,泵液体密度不同,泵的功率也不同,输送清水时轴功率水的密度。在输送密度较大的液体时,泵轴功率将增大,此轴功率是在泵效率不变的情况下计算的,而我们实际测量低温盐水时,拖动电机电流为52A左右,根裾公式行出电讥输出功率大于理论计算值22你,说明泵在输送不同液体时,机械损失功率发生变化,效率也发生变化。
该IS型泵在输送清水时,轴功率为7.3kW,输送低温盐水时,轴功中增加至26.5kW,效率从63%降至52%,电机过载,泵不能正常运。
3、解决办法鉴于上述原因,我厂根据实际情况,决定对IS型离心泵叶轮进行切割,来降低泵的流量扬程。从而降低了泵的轴功率,来保证泵的正常运行但足,叶轮的切削量如何确定呢,我厂决定按实际需要,也就是泵的最大轴功率这数值来对叶轮进行切割。根据切割定律,叶轮切割后,机组的效率发生变化,切割量越小,效率变化越小,随着切割增大。效率要降低。叶轮切割定律与泵的比转数有关。
通过计算属低比转数泵,叶轮允许切割量,查计算大切割量=50mm,根据中低比转数离心泵的切割定律,切割前泵的流量扬程轴功率;切割后的栗的流量扬程轴功率。
我厂决定对叶轮切割后,轴功牛控制在22kw以内,求出按轴功率22kW为依椐切割叶轮直径为238.64符合大允许切割量50。但是,根据实际经验,切割后泵的效率从52%有可能继续下降,轴功率将大于22kw,因此决定把叶轮切割后直径,定为22.5切割。
4、叶轮切割改造后,IS型单级单吸离心泵参数如下轴功率20.4kw,在实际生产中,使用效果非常理想,从投人生产到如今,未发生次跳闸现象,泵的流量与扬程充分满足厂生产的需要。这次技术改进,不仅在生产上保证厂机泵的正常运行,延长了其它设备使用期限,而且还为今后生产中,以现有机泵替代原设计机泵提供了依据,扩大厂同型号离心泵的使用范围,对降低成本,提高经济效益,意义深远。